LordBrummi
User
Hallo,
habe hier einen Turnigy SK 4260-500 (14W) der ja bekanntlich so um die 500rpm/V leisten soll.
Da die Magnete nur oben eingeklebt (nur eine Hälfte) waren in der Glocke, hab ich sie auch in der unteren Hälfte mit Epoxy eingeklebt.
Dadurch kam natürlich auch etwas Epoxy auf die Magnete.
Beim drehen ist jedoch kein Wiederstand zu spüren und auch kein Reibegeräusch.
Betrieben wird der Motor mit einem Turnigy 85A SBEC Regler.
Nun war ich erstaunt, dass der Motor mit einer 13x8 Latte an 6S gerade mal um die 20A zog (mit Jeti MUI gemessen). Mit einer 15x8 zeiht er nur 28A. Drehzahl scheint wesentlich geringer als sie sein sollte.
Normalerweise müsste er laut DC Calc mit 13x8 um die 46A ziehen.
Frage:
Kann es sein, dass dies durch Epoxy auf den Glockenmagneten verursacht wird? Das dürfte doch eigentlich nix ausmachen?
Vielleicht hat ja jemand ne Idee. Ach ja der Turnigy Regler ist auf Autotiming und 8khz.
Grüße Dieter
habe hier einen Turnigy SK 4260-500 (14W) der ja bekanntlich so um die 500rpm/V leisten soll.
Da die Magnete nur oben eingeklebt (nur eine Hälfte) waren in der Glocke, hab ich sie auch in der unteren Hälfte mit Epoxy eingeklebt.
Dadurch kam natürlich auch etwas Epoxy auf die Magnete.
Beim drehen ist jedoch kein Wiederstand zu spüren und auch kein Reibegeräusch.
Betrieben wird der Motor mit einem Turnigy 85A SBEC Regler.
Nun war ich erstaunt, dass der Motor mit einer 13x8 Latte an 6S gerade mal um die 20A zog (mit Jeti MUI gemessen). Mit einer 15x8 zeiht er nur 28A. Drehzahl scheint wesentlich geringer als sie sein sollte.
Normalerweise müsste er laut DC Calc mit 13x8 um die 46A ziehen.
Frage:
Kann es sein, dass dies durch Epoxy auf den Glockenmagneten verursacht wird? Das dürfte doch eigentlich nix ausmachen?
Vielleicht hat ja jemand ne Idee. Ach ja der Turnigy Regler ist auf Autotiming und 8khz.
Grüße Dieter