Hallo!
Ich bin heute zum Jungfernflug aufgebrochen. Ein Okto mit Ardupilot/Oilpan, 2.4.1 Software, Sonar, Standard-GPS, Keda 20-22l + 10x4,5" und 25A Hobbyking SS-Series Regler. Gemäß dem Wiki habe ich den Preflight-Check gemacht und konnte keine Fehlfunktion feststellen. Je nach Steuerausschlag und/oder anheben des Modells kann man hören, welche Motoren etwas schneller laufen.
Beim Versuch des ersten Abhebens, haben die vorderen Motoren so schnell und massiv hochgedreht (oder die hinteren nicht schnell genug), dass er sofort auf dem Kopf lag. Also eine Rolle über den hinteren Ausleger. Der Flugmodus war "Stabilize". Glücklicherweise sind nur ein paar Propeller und die Kappe kaputt gegangen.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? Würde gerne Schritt für Schritt mögliche Fehlerquellen durchgehen wollen. Leider kenn ich keinen Multicopterpiloten - "nur" Heli und Fläche...
Viele Grüße Reddi
Ich bin heute zum Jungfernflug aufgebrochen. Ein Okto mit Ardupilot/Oilpan, 2.4.1 Software, Sonar, Standard-GPS, Keda 20-22l + 10x4,5" und 25A Hobbyking SS-Series Regler. Gemäß dem Wiki habe ich den Preflight-Check gemacht und konnte keine Fehlfunktion feststellen. Je nach Steuerausschlag und/oder anheben des Modells kann man hören, welche Motoren etwas schneller laufen.
Beim Versuch des ersten Abhebens, haben die vorderen Motoren so schnell und massiv hochgedreht (oder die hinteren nicht schnell genug), dass er sofort auf dem Kopf lag. Also eine Rolle über den hinteren Ausleger. Der Flugmodus war "Stabilize". Glücklicherweise sind nur ein paar Propeller und die Kappe kaputt gegangen.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? Würde gerne Schritt für Schritt mögliche Fehlerquellen durchgehen wollen. Leider kenn ich keinen Multicopterpiloten - "nur" Heli und Fläche...
Viele Grüße Reddi