Brumowski
User
Mit diesem Artikel möchte ich mich an alle wenden die mit diesen Reglern bzw. mit dieser Reglerfamilie Erfahrung gesammelt haben.
Bei der Verwendung des MULTIcont BL 37/II im FunCopter hatte öfters aber nicht reproduzierbare Aussetzer die ich zuerst für Funkstörungen meines 35MHz Senders hielt. Bei der Verwendung von 2,4GHz traten diese Aussetzer aber weiterhin auf.
In diversen FunCopter-Foren wird von Aussetzern des BEC bei diesem Regler gesprochen. "Meine Störungen" sehen aber so aus, daß der Regler, IMMER erst ab einer Betriebsdauer von ca. 6-8Minuten, für einen sehr kurzen Moment aussetzt und den Antrieb dann aber sofort wieder normal ansteuert. Ob das BEC mit ausfällt konnte ich bei der Kürze der Störungen nie feststellen. Der Temparatur des Reglers war dabei jedesmal ca. 40Grad C.
Ich hatte diese Störungen oft beim Betrieb des FunCopters im Schwebeflug kurz über dem Boden. Der FunCopter fiel während meiner Trainingsflüge durch den Ausfall des Antriebes dabei jedes Mal aus max. 80cm Höhe herunter oder sackte nur durch und fing sich wieder wenn der Antrieb wieder angesteuert wurde. Die Störung war immer so kurz, daß der FunCopter in der Luft gehalten werden konnte oder vom Boden weg sofort wieder gestartet werden konnte.
Für den "normalen" Betrieb des FunCopter habe ich dann einen anderen Regler eingebaut. Solche Störungen sind seither ausgeblieben, sind also dem Regler zuzuordnen.
Bei der Verwendung des MULTIcont BL 15 in meinem damals neuen RR-RAZZOR hatte ich einige Abstürze, die ich anfänglich meinem zu lahmen Flugstil, also Strömungsabriß oder Thermikablösungen bzw. anderen, plötzlich auftretenden "Luftdichteänderungen" zuschrieb. Mit mehr Übung, bei steigender Fluggeschwindigkeit und bestem, windstillem Wetter gab es aber noch immer solche Abstürze wobei der RAZZOR nur einmal auf Steuerbefehle reagierte und abgefangen werden konnte. Die anderen Male war keine Reaktion zu verzeichnen. Diese Abstürze passierten jedesmal nach ca. der Hälfte der max. Flugzeit, also ab 4-5Minuten nach dem Start.
Ein Funkausfall war es in keinem Fall. Ich verwende eine GRAUPNER Anlage mit Telemetrie. Soferne dort die Funkverbindung unterbochen wird, hört man zumindest einen Warnton auch dann, wenn die Verbindung gleich wieder aufgebaut wird. Habe ich mit anderen Modellen schon erlebt, war beim RAZZOR aber nie der Fall.
So weit, so gut. Normaler Weise hätte ich hier nichts geschrieben, weil diese Abstürze ja trotz allem noch immer mit meinen Flugkünsten zusammen hängen können ABER bei meinen zweiten RR-RAZZOR habe ich eine Fluglagenstabilisation eingebaut um zumindest vor unvorhersehbaren äußeren Einflüssen wie z.B. "Luftdichteänderungen" geschützt zu sein.
Das System funktioniert sehr gut. Beiden ersten zwei Einstellflügen habe ich wieder ganz kurze ungewollte "Flugzustandsänderungen" beobachten können, diese jedoch diesmal dem Stabisystem zugeordnet. Das Stabi hat auch immer gut reagiert. Beim dritten Flug mit normal hoher Fluggeschwindigkeit gab es dann nach ca. 6Minuten Flugzeit wieder einen solchen Totalausfall bei dem der RAZZOR aus dem normalen Geradeausflug nach rechts abschmierte. Wäre es eine Windböe gewesen, hätte das Stabi sofort ausgeglichen. Hat es aber nicht weil es wahrscheinlich stromlos war. Ob der Antrieb gelaufen ist war nicht festellbar da das ganze in Bodennähe geschehen ist.
Nach der "Landung" des RAZZOR (die in meiner Nähe war) war derselbe ohne Propeller weil die Motorwelle natürlich wieder an der Sollbruchstelle gebrochen war und so war gut zu hören wie der Motor des RAZZOR auf hoher Drehzahl gelaufen ist. Also ein ähnliches Verhalten wie beim BL 37/II im FunCopter.
Nun ist meine erste Frage ob mit diesen Reglern noch jemand solche Erfahrungen gemacht hat.
Und ob bekannt ist, daß die Regler bei Verwendung eines externen BEC ev. doch verwendbar sind.
Bei der Verwendung des MULTIcont BL 37/II im FunCopter hatte öfters aber nicht reproduzierbare Aussetzer die ich zuerst für Funkstörungen meines 35MHz Senders hielt. Bei der Verwendung von 2,4GHz traten diese Aussetzer aber weiterhin auf.
In diversen FunCopter-Foren wird von Aussetzern des BEC bei diesem Regler gesprochen. "Meine Störungen" sehen aber so aus, daß der Regler, IMMER erst ab einer Betriebsdauer von ca. 6-8Minuten, für einen sehr kurzen Moment aussetzt und den Antrieb dann aber sofort wieder normal ansteuert. Ob das BEC mit ausfällt konnte ich bei der Kürze der Störungen nie feststellen. Der Temparatur des Reglers war dabei jedesmal ca. 40Grad C.
Ich hatte diese Störungen oft beim Betrieb des FunCopters im Schwebeflug kurz über dem Boden. Der FunCopter fiel während meiner Trainingsflüge durch den Ausfall des Antriebes dabei jedes Mal aus max. 80cm Höhe herunter oder sackte nur durch und fing sich wieder wenn der Antrieb wieder angesteuert wurde. Die Störung war immer so kurz, daß der FunCopter in der Luft gehalten werden konnte oder vom Boden weg sofort wieder gestartet werden konnte.
Für den "normalen" Betrieb des FunCopter habe ich dann einen anderen Regler eingebaut. Solche Störungen sind seither ausgeblieben, sind also dem Regler zuzuordnen.
Bei der Verwendung des MULTIcont BL 15 in meinem damals neuen RR-RAZZOR hatte ich einige Abstürze, die ich anfänglich meinem zu lahmen Flugstil, also Strömungsabriß oder Thermikablösungen bzw. anderen, plötzlich auftretenden "Luftdichteänderungen" zuschrieb. Mit mehr Übung, bei steigender Fluggeschwindigkeit und bestem, windstillem Wetter gab es aber noch immer solche Abstürze wobei der RAZZOR nur einmal auf Steuerbefehle reagierte und abgefangen werden konnte. Die anderen Male war keine Reaktion zu verzeichnen. Diese Abstürze passierten jedesmal nach ca. der Hälfte der max. Flugzeit, also ab 4-5Minuten nach dem Start.
Ein Funkausfall war es in keinem Fall. Ich verwende eine GRAUPNER Anlage mit Telemetrie. Soferne dort die Funkverbindung unterbochen wird, hört man zumindest einen Warnton auch dann, wenn die Verbindung gleich wieder aufgebaut wird. Habe ich mit anderen Modellen schon erlebt, war beim RAZZOR aber nie der Fall.
So weit, so gut. Normaler Weise hätte ich hier nichts geschrieben, weil diese Abstürze ja trotz allem noch immer mit meinen Flugkünsten zusammen hängen können ABER bei meinen zweiten RR-RAZZOR habe ich eine Fluglagenstabilisation eingebaut um zumindest vor unvorhersehbaren äußeren Einflüssen wie z.B. "Luftdichteänderungen" geschützt zu sein.
Das System funktioniert sehr gut. Beiden ersten zwei Einstellflügen habe ich wieder ganz kurze ungewollte "Flugzustandsänderungen" beobachten können, diese jedoch diesmal dem Stabisystem zugeordnet. Das Stabi hat auch immer gut reagiert. Beim dritten Flug mit normal hoher Fluggeschwindigkeit gab es dann nach ca. 6Minuten Flugzeit wieder einen solchen Totalausfall bei dem der RAZZOR aus dem normalen Geradeausflug nach rechts abschmierte. Wäre es eine Windböe gewesen, hätte das Stabi sofort ausgeglichen. Hat es aber nicht weil es wahrscheinlich stromlos war. Ob der Antrieb gelaufen ist war nicht festellbar da das ganze in Bodennähe geschehen ist.
Nach der "Landung" des RAZZOR (die in meiner Nähe war) war derselbe ohne Propeller weil die Motorwelle natürlich wieder an der Sollbruchstelle gebrochen war und so war gut zu hören wie der Motor des RAZZOR auf hoher Drehzahl gelaufen ist. Also ein ähnliches Verhalten wie beim BL 37/II im FunCopter.
Nun ist meine erste Frage ob mit diesen Reglern noch jemand solche Erfahrungen gemacht hat.
Und ob bekannt ist, daß die Regler bei Verwendung eines externen BEC ev. doch verwendbar sind.