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Thema: Topmodell El Nino

  1. #76
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    Hallo Leute,

    vor 11 Tagen wurde mein El Nino geliefert. Der war gestern fertig gebaut, heute hatte ich bei idealem Wetter 2 Jungfernflugrunden gedreht.

    Motor: Hacker B 40 8L
    Regler: Jeti Advance 70 A BEC
    LS: 4,7 x 4,7
    Akku: SLS EP 2.200mAh 3S 30C/60C

    Der Standstrom, mit einem Zangenamperemeter gemessen beträgt ca. 70 A. Die berechnete und geschätzte Geschwindigkeit des Modell dürfte bei ca. 220 km/h liegen. Das war nur der " Hebammenantrieb " zu Testzwecken. Über den Winter wird der Antrieb mit einem stärkeren Regler, einer anderen LS und einem anderen Akku optimiert, wobei 1,2 KW Eingangsleistung angepeilt werden.

    Der stieg trotz 1 Grad Motorsturz weg " wie Harry ". Ich habe 3 Lagen Isoband unter die Flächenhinterkante auf den Rumpf geklebt um die EWD zu ändern. Die messe ich bei Gelegenheit einmal nach und probiere es demnächst noch einmal wenn das Wetter mitspielt.

    Grüße
    Helmut
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  2. #77
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    Zitat Zitat von Helmsmerich Beitrag anzeigen

    Der stieg trotz 1 Grad Motorsturz weg " wie Harry ". Ich habe 3 Lagen Isoband unter die Flächenhinterkante auf den Rumpf geklebt um die EWD zu ändern. Die messe ich bei Gelegenheit einmal nach und probiere es demnächst noch einmal wenn das Wetter mitspielt.

    Grüße
    Helmut
    Ich würde bei einem Pylon keinesfalls mit Motorsturz fliegen
    Sturz und Seitenzug immer auf 0°

    MfG Daniel
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  3. #78
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    Ich kenne die Diskussionsrunden betreffend Motorsturz und Motorzug und fliege auch schon seit über 20 Jahre.

    Bei dem El Nino habe ich mir erlaubt, nach dem Bauplan 1 Grad Motorsturz bei 0 Grad Motorzug zu geben. Bei meinem Hawk F5B, der mit 1,5 kg Abfluggewicht über 2 KW Leistung hat, habe ich mir erlaubt den Motorsturz und Motorzug ( entgegen anderer Meinungen ) beides auf 0 Grad, ebenso die EWD auf 0 Grad, zu halten.

    Gruß
    Helmut
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  4. #79
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    Zitat Zitat von eifeljeti Beitrag anzeigen
    Abfangbogentest ok,
    Hallo,

    stellt das Modell so ein das er nicht abfängt, sondern seine Flugbahn beibehält, dann kann der Motorsturz auch auf 0°,
    desweiteren sollte er seine Flugbahn nicht verändern wenn man bei Vollspeed schlagartig Gas wegnimmt.

    Wie ist bei euch der Übergang Fläche/Rumpf? Bei mir paßt es ohne Nacharbeit nicht.

    mfg Rene
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  5. #80
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    Hallo Rene,

    so krass wie auf Deinem Bild ist mein Übergang an der Flächenhinterkante zum Rumpf trotz EWD - Optimierung nicht. Ich versuche später ein Bild von meinem El Nino in das Forum zu stellen, falls ich es technisch hinbringe.

    Ich hatte aus dem Bauchgefühl nach dem Erststart 3 Lagen Isolierband auf den Rumpf, dort wo die Fläche hinten ( bei der Flächenbefestigungsmutter ) aufsitzt, " treppenweise " 7 cm, 5 cm, und 3 cm angeklebt. Dann ist auch der Übergang zum Rumpf optisch besser. Im Grunde genommen waren es eigentlich nur 2 Lagen, weil ich meinen Akku vorne mit einem Packband profisorisch befestigt hatte und auch dort die Fläche aufsitzt.

    Beim 2. Start war die Sache mit dem wegsteigen schon besser. Ich schaue in die Richtung, daß der El Nino bei einem 45 Grad anstechen unten heraus nicht die Nase hebt. Dann stimmt auch die EWD. Nach dem Test mit den 3 Isolagen, habe ich noch eine 4. aufgeklebt, dann müßte alles passen. Denke daran, daß auch 3 Lagen langen könnten, weil ich vorne den Akku mit einem Packband befestigt habe und dort auch die Fläche aufsitzt.

    Der Akku ist auch nur dahin ein Profisorium, weil er auf Dauer nur 66 A ( 2.200 mAh 30 C ) und kurz ( 1 Sek. 60 C ) kann. Bei 70 A im Stand langt das zwar noch, allerdings will ich die Leistung noch hochfahren, dann brauche ich einen 2.200 er mit 45 C / 90 C.

    Ich habe derzeit eine 4,7 x 4,7 montiert und bin am überlegen ob eine 4,7 x 5,5 oder eine 5,0 x 5,0 mehr Sinn ( mehr Leistung ) macht. Ich werde über kurz oder lang den Jeti 70 A wieder aus dem El Nino nehmen und in meinen Lift off xs umbauen und mir einen YGE 100 A oder 120 A kaufen. Ich denke aber, ich werde auf den 120 A tendieren, weil lt. einer Faustberechnung der Regler das 1,3 fache der Motorstromaufnahme leisten soll.

    Was mich etwas am El Nino verwundert hat, ist das der vom Charlie 4 Kohlebänder über die Rumpflänge einlaminiert hat, während meiner nur 2 Kohlebänder über die Rumpflänge unter der Flächenauflage einlaminiert hat. Oder hatte der Charlie selber nachgeholfen ?

    Gruß
    Helmut
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  6. #81
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    Zitat Zitat von Helmsmerich Beitrag anzeigen

    Ich habe derzeit eine 4,7 x 4,7 montiert und bin am überlegen ob eine 4,7 x 5,5 oder eine 5,0 x 5,0 mehr Sinn ( mehr Leistung ) macht. Ich werde über kurz oder lang den Jeti 70 A wieder aus dem El Nino nehmen und in meinen Lift off xs umbauen und mir einen YGE 100 A oder 120 A kaufen.
    Eine 4,7x5,5 oder überhaupt eine 5,25x6,25 wäre sicher sinnvoll - da geht schon einiges mehr dann.

    Zitat Zitat von Helmsmerich Beitrag anzeigen
    Ich denke aber, ich werde auf den 120 A tendieren, weil lt. einer Faustberechnung der Regler das 1,3 fache der Motorstromaufnahme leisten soll.
    Du brauchst nie das 1,3fache des Motorstroms beim Regler sofern du keine Teillast fliegst (besonders nicht zwischen 75 und 99% Gas - wobei Pylon Piloten normalerweise sowieso keine Teillast fliegen). Wenn der Regler auf den Standstrom 1:1 dimensioniert ist sollte es locker mit Reserven reichen - der Strom geht sowieso in der Luft im Vergleich zum Stand zurück.

    MfG Daniel
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  7. #82
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    Eine 4,7 x 5,5 wird o.k. sein. Ich denke mit einer 5,25 x 6,25 ist der Motor Hacker B40 8L auch wenn ich ihn " hotlinertypisch " betreibe überlastet. Da ich nebenbei noch ein F5B Modell " hotlinertypisch " fliege ist mein Motor auf einem 2 - Stufenschalter ( ein / aus ) sodaß ich auch keine Teillast fliegen kann. Natürlich kann der Hacker B40 8L über die Hackerangaben max 70 A bei 15 Sek. Allerdings ist auch hier irgendwo bei 100A - 110 A, bei 5 Sek Motoreinschaltzeit das Ende der Fahnenstange erreicht.

    Gruß
    Helmut
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  8. #83
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    Zitat Zitat von Helmsmerich Beitrag anzeigen
    Eine 4,7 x 5,5 wird o.k. sein. Ich denke mit einer 5,25 x 6,25 ist der Motor Hacker B40 8L auch wenn ich ihn " hotlinertypisch " betreibe überlastet. Da ich nebenbei noch ein F5B Modell " hotlinertypisch " fliege ist mein Motor auf einem 2 - Stufenschalter ( ein / aus ) sodaß ich auch keine Teillast fliegen kann. Natürlich kann der Hacker B40 8L über die Hackerangaben max 70 A bei 15 Sek. Allerdings ist auch hier irgendwo bei 100A - 110 A, bei 5 Sek Motoreinschaltzeit das Ende der Fahnenstange erreicht.

    Gruß
    Helmut
    Der kann sicher deutlich mehr als 110A Ampere für 5sekunden - ist ja ein 3S Motor - der verträgt schon bissl was an Strom.
    Probier erstmal die 4,7x5,5 und achte auf die Hitze - wenns net schon bei den 80° sind, sondern 50-60° dann sollte die 5,25x6,25 schon noch gehn.
    Ich denke außerdem nicht dass 100-110A bei der 5,25x6,25 im Flug erreicht werden. Im Stand kann bei einem Modell mal gut 50% mehr an Strom sein - je nach setup - normal misst ja auch keiner den Standstrom

    MfG Daniel
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  9. #84
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    Die vom Hacker meinten der Motor ziehe mit einer 4,7 x 5,5 schon 80A - 90 A und das wäre grenzwertig. Allerdings bin ich mir nicht sicher, welche Motoreinschaltzeit gemeint war.

    Natürlich können die Hacker Motoren mehr als sie in den Datenblätter angegeben werden.
    Meinen Hacker B 50 8S mit Getriebe betreibe ich in meinem Hawk F5B auch weit über die Datenblätterangaben 125 A, 900 Watt, 15 Sek., nämlich mit über 2 KW aber auch nur 5 Sek.

    Ich hatte mich ursprungs zum Einbau in den El Nino für den Mega 16/35/1, als typischen F5D Motor interessiert. Der dreht aber im Gegensatz zum Hacker B 40 8L nur 3.550 U/min/V. Lt.
    StratAir zieht dieser Motor mit einer LS 5,5 x 5,5 an einem LiPo 3S bereits 120 A. Den habe ich an etwa als Vergleich zur Stromaufnahme für meinen Hacker herangezogen, auch wenn die Innenwiderstände etwas unterschiedlich sein sollten.

    Ich werde mir bei Gelegenheit nach einen stärkeren Regler, eben den genannten YGE 100 A oder 120 A umschauen. Mit einer anderen LS ist mir auch mein LiPo zu schwach. Ich habe einen SLS APL 2200 er 45C / 90/C ausgesucht. Das wird aber alles nicht von heute auf morgen, sondern bis zur nächsten Flugsaison 2012 gekauft.

    Gruß
    Helmut
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  10. #85
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    Niederzissen
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    Hallo Helmut,
    Vielsagender als die teils recht pauschalen Herstelleraussagen sind Logs,vom 8-Winder hab ich keine gefunden aber zum Vergleich gibts Logs vom 7-Winder und vom 9-Winder(an 4S):
    http://www.f5d.org/wordpress/wp-cont.../B40-7L-3S.gif
    http://www.f5d.org/wordpress/wp-cont.../B40-9LLog.gif

    Stromaufnahme und Belastbarkeit wird beim 8er naturgemäss irgendwo dazwischen liegen.
    Auf den Logs ist schön zu sehen dass der Strom im Flug deutlich zurückgeht,statische Angaben der Hersteller haben deshalb nur einen Wert wenn angegeben wird welcher Flugzustand gemeint ist.

    Wenn du sowieso nach nem neuen Antrieb schaust würde ich nicht zu 3S raten,das fliegt meines Wissens auch keiner in F5d.
    Üblich sind 4S und 5S Antriebe,das stellt geringere Anforderungen an den Regler und die Accus halten erfahrungsgemässs länger,dazu ist (zumindest theoretisch) der Wirkungsgrad besser.
    Für nen heissen 3S -Antrieb sind die 2200er APL zu klein,da wirst du nicht lange Freude dran haben!

    Ein Logger ist bei high-performance-Antrieben übrigens eine sehr sinnvolle Investition.

    Gruss
    Yello
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  11. #86
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    Hallo Yello,

    Danke für die Loggdaten der 7- und 9 Winder. Das sind Anhaltspunkte für meinen 8 Winder.

    Ich habe nicht vor den Hacker B 40 8L auszutauschen, sondern über eine andere LS an Leistung zu optimieren. Daraus ergibt sich zwangsläufig, daß mein bisher verwendeter Regler und Akku zu schwach ist.

    Ich hatte mir bewußt einen LiPo 3S Antrieb ausgewählt weil ich schon im Vorfeld wußte, daß es mit dem Platz im El Nino Rumpf für einen 4S Akku und Regler mit Berücksichtigung des Schwerpunkt eng wird. Die 3S Akku sind kleiner ( und leichter ), die 3S Antriebe mit Hackermotoren kann man über hohe Drehzahlen zu 4S Antrieben wieder " Wett machen ".
    ( Siehe Drehzahl B 40 6L ).

    Zwar liegt mir ein Datenlogger im Flug schon seit einiger Zeit im Magen, nur konnte ich mich bisher noch nicht zu einem Kauf durchringen, weil es zwischenzeitlich auch Regler gibt, die Loggdaten im Flug erfassen. Mir würde auch schon eine billigere Variante in Form eines Wattmeter ausreichen, zumal ich auch ein Zangenamperemeter verfüge. Selbstredend kenne ich auch die Vorteile eines Datenlogger im Flug und die Nachteile von Wattmeter und Zangenamperemeter bei Bodenmessungen.

    Name:  DSCI0229-k.jpg
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    Name:  DSCI0230-k.jpg
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    Gruß
    Helmut
    Geändert von Konrad Kunik (03.10.2011 um 16:21 Uhr)
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  12. #87
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    Hallo,

    im Vorbeitrag die im Beitrag Nr. 80 angekündigten Bilder, die mir freundlicherweise vom Forummitglied Konrad Kunik aufgrund (m)eines Computerproblem in das Forum
    gestellt wurde.

    Gruß
    Helmut
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  13. #88
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    Zitat Zitat von Helmsmerich Beitrag anzeigen
    Hallo Leute,

    vor 11 Tagen wurde mein El Nino geliefert. Der war gestern fertig gebaut, heute hatte ich bei idealem Wetter 2 Jungfernflugrunden gedreht.

    Motor: Hacker B 40 8L
    Regler: Jeti Advance 70 A BEC
    LS: 4,7 x 4,7
    Akku: SLS EP 2.200mAh 3S 30C/60C

    Der Standstrom, mit einem Zangenamperemeter gemessen beträgt ca. 70 A. Die berechnete und geschätzte Geschwindigkeit des Modell dürfte bei ca. 220 km/h liegen. Das war nur der " Hebammenantrieb " zu Testzwecken. Über den Winter wird der Antrieb mit einem stärkeren Regler, einer anderen LS und einem anderen Akku optimiert, wobei 1,2 KW Eingangsleistung angepeilt werden.

    Der stieg trotz 1 Grad Motorsturz weg " wie Harry ". Ich habe 3 Lagen Isoband unter die Flächenhinterkante auf den Rumpf geklebt um die EWD zu ändern. Die messe ich bei Gelegenheit einmal nach und probiere es demnächst noch einmal wenn das Wetter mitspielt.

    Grüße
    Helmut
    Hallo,
    mit dieser Methoge verringerst Du den effektiven Motorsturz. Wie die anderen Redner schon sagten: Alles 0°

    Die Flächenauflage ist je sehr gut gelungen - oh man

    Bei meinen Modellen kann ich so einen Spalt bei der Montage wegziehen, da die Flächen wesentlich steifer sind als die Flächen. Da macht so ein Spalt nichts und stellt sogar sicher, dass die Fläche wirklich satt und dicht aufliegt. An diese Absicht glaube ich aber bei dem Teil nicht so recht.
    Evtl. ist der Ausschnitt im vorderen Bereich von Dir oder dem Hersteller auch nicht weit genug ausgespart. Wenn sie da anstößt, stellt sich die Fläche hinten auch hoch.

    Diese Arbeiten erfordern sehr viel Sorgfalt und wiederholtes Probieren. Bis diese Passung bei mir wirklich so paßt, wie ich es mir vorstelle, kann schon mal ein längerer Vormittag vergehen.

    Grüsse
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  14. #89
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    Zitat Zitat von steve Beitrag anzeigen
    Hallo,
    mit dieser Methoge verringerst Du den effektiven Motorsturz. Wie die anderen Redner schon sagten: Alles 0°

    Die Flächenauflage ist je sehr gut gelungen - oh man

    Bei meinen Modellen kann ich so einen Spalt bei der Montage wegziehen, da die Flächen wesentlich steifer sind als die Flächen. Da macht so ein Spalt nichts und stellt sogar sicher, dass die Fläche wirklich satt und dicht aufliegt. An diese Absicht glaube ich aber bei dem Teil nicht so recht.
    Evtl. ist der Ausschnitt im vorderen Bereich von Dir oder dem Hersteller auch nicht weit genug ausgespart. Wenn sie da anstößt, stellt sich die Fläche hinten auch hoch.

    Diese Arbeiten erfordern sehr viel Sorgfalt und wiederholtes Probieren. Bis diese Passung bei mir wirklich so paßt, wie ich es mir vorstelle, kann schon mal ein längerer Vormittag vergehen.

    Grüsse
    Hallo,

    nicht alle Redner sagen alles 0 Grad. Der Beitrag Nr. 62 - Erauer hat dem El Nino auch einen " ordentlichen " Motorsturz gegeben. Im Bauplan sind 0,5 Grad - 1,0 Grad Motorsturz angegeben. Ich glaube nicht, daß der El Nino Konstrukteur mit einer Motorsturzangabe auf den Kopf gefallen ist.

    Mit meiner Isobandgelage verändere ich die EWD. Gerade die wird dann auf 0 Grad. Die Bauplankenner kennen die EWD - Angabe lt. Plan. Hätte ich effektiv den Motorsturz ändern wollen, hätte ich effektiv den Motorspant lösen und neu einharzen müssen.

    An der Flächenauflage gab es nichts zu verändern. Die Fläche hätte auch hinten aufgesessen, wenn ich das Isogelage nicht angebracht hätte. Das war vorerst zu Testzwecken. Rom ist auch nicht an einem Tag erbaut geworden. Wenn eine Fläche hinten hochsteht, muß dieses nicht zwangsläufig einer mangelnden Aussparung vorne liegen. Das könnte auch an einer falsch angesetzten Bohrung bzw. falscher Bohrwinkel im Rumpf zur Flächenaufnahme liegen. Der minimale Abstand zwischen Rumpf und Fläche hat natürlich auch einen Vorteil. Nämlich, daß auch dort die Kühlluft austreten kann.
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  15. #90
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    Standard The need for speed ...

    Hallo Freunde der Diskussion,

    wo bekommt man denn ne fertige 4.7x5.xxx Schraube her ?
    Der Will-haben Faktor steigt.

    Die EWD an meinem El Nino habe ich noch nicht gemessen, tendiere aber auch zu der Methode
    von Helmut mit den Tapelagen n´hinten, hat sich bewährt.
    Meiner steigt nur bei Leistung weg.
    Senkrecht auf den Kopf gestellt ohne Power : fällt weiter nach unten senkrecht durch

    greets rudi
    Eifeljeti- aus den Highlands der Eifel. Der, den man Rudi nennt.
    http://www.tensicherheit.de/modell/
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