slopebuster
User
Hallo zusammen,
erst mal an alle vielen Dank für eure Beiträge, ohne die hätte ich mich nie an das Thema gewagt. Vor allem Erich und Hans haben mich entscheidend weitergebracht.
Nun ist das Werk vollendet und der erste Profilprobeschnitt ist getan, sogar die Endleiste sieht sauber und passig aus.
Verbaut habe ich die GRW-Elektronik, Schrittmotoren von Pollin (STH-56D111) und ein Universal-Netzteil 180 Watt (von ebay), das die Platine mit 24 Volt und 5 Volt betreibt.
Zur GWR-Elektronik ist zu sagen, dass zu o.g Stromversorgung unbedingt noch eine 7-12 Volt Stromversorgung für die Optokoppler nötig ist, was nicht in der Gebrauchsanweisung steht. Ohne diese kommen keine Signale vom Rechner an.
Als "Spulen" für die Motoren haben ich dann doch eine Änderung vornehmen müssen, die Röhrchen eierten heftig mit der Dübellösung. Also Achsen etwas gekürzt, Röhrchen mit einem 6,3mm Bohrer etwas aufgerieben und auf die Achsen gepresst.
Bei der ersten Inbetriebnahme habe ich heftige Schrittverluste gehabt, Ursache war der Schneidbogen (über 800 gr.) Also war Abnehmen angesagt: Kiefernleiste (12 x 20 mm) und Federstahl (4mm) sowie Kabel wiegen jetzt um 300gr. und die Motoren halten den Bügel auch im stromlosen Zustand.
Eine Erfahrung noch aus der Eichphase: die Vergrößerung der Wartezeit zwischen den einzelnen Motorsteps (Schnellauf) von 0002 auf 0005 hat auch die letzten Schrittverluste behoben.
Gruß Hubertus
erst mal an alle vielen Dank für eure Beiträge, ohne die hätte ich mich nie an das Thema gewagt. Vor allem Erich und Hans haben mich entscheidend weitergebracht.
Nun ist das Werk vollendet und der erste Profilprobeschnitt ist getan, sogar die Endleiste sieht sauber und passig aus.
Verbaut habe ich die GRW-Elektronik, Schrittmotoren von Pollin (STH-56D111) und ein Universal-Netzteil 180 Watt (von ebay), das die Platine mit 24 Volt und 5 Volt betreibt.
Zur GWR-Elektronik ist zu sagen, dass zu o.g Stromversorgung unbedingt noch eine 7-12 Volt Stromversorgung für die Optokoppler nötig ist, was nicht in der Gebrauchsanweisung steht. Ohne diese kommen keine Signale vom Rechner an.
Als "Spulen" für die Motoren haben ich dann doch eine Änderung vornehmen müssen, die Röhrchen eierten heftig mit der Dübellösung. Also Achsen etwas gekürzt, Röhrchen mit einem 6,3mm Bohrer etwas aufgerieben und auf die Achsen gepresst.
Bei der ersten Inbetriebnahme habe ich heftige Schrittverluste gehabt, Ursache war der Schneidbogen (über 800 gr.) Also war Abnehmen angesagt: Kiefernleiste (12 x 20 mm) und Federstahl (4mm) sowie Kabel wiegen jetzt um 300gr. und die Motoren halten den Bügel auch im stromlosen Zustand.
Eine Erfahrung noch aus der Eichphase: die Vergrößerung der Wartezeit zwischen den einzelnen Motorsteps (Schnellauf) von 0002 auf 0005 hat auch die letzten Schrittverluste behoben.
Gruß Hubertus