So, den Bericht vom Erstflug möchte ich natürlich auch nicht vorenthalten.
Eigentlich hatte ich noch garnicht vor ihn heute zu fliegen, mit dem Bauen war es schon so spät geworden bis er fertig war und dann wollte ich noch zum Platz das gute Wetter ausnutzen um wenigstens paar andere Modelle noch zu fliegen nachdem ich die letzten Tage schon alle in der Werkstatt verbracht habe. Hatte den PT aber trotzdem mitgenommen um ihn den Vereinskollegen schonmal zu präsentieren. Naja lange Rede kurzer sinn, habe mich dann doch überzeugen lassen die restlichen Sachen (Schwerpunkt einstellen, Ausschläge programmieren, Klettband in den Rumpf kleben, etc pp) zu machen auf die ich eigentlich keinen nerv mehr gehabt hatte. Naja nachdem alles soweit eingestellt und ausreichend expo auf Quer und Höhe programmiert war gings dann an den großen Moment.
Man kennt ja dieses mulmige gefühl vor einem Erstflug. Man traut sich nicht so recht das teil in die Luft zu werfen und würde es am liebsten ungeflogen wieder mit nach Hause nehmen. Das ganze empfand ich diesmal noch schlimmer weil es ja ein zumindest zum großen teil Selbstgebautes modell war und ich bei meinem letzten bzw. ersten Eigenbau ja wenig erfolg gehabt hatte. Daher habe ich für den Erstflug den Sender an einen erfahrenen Vereinskollegen abgetreten und mich nur als Werfer betätigt. Modell geworfen und es zog direkt gut weg... ein paar Klicks Tiefe und 2 Klicks Quer waren nötig und schon flog das Teil wie ne 1... Sauberer geradeausflug sowohl mit als auch ohne Motor, scheint die EWD/Motorsturz, zumindest für den 3s Antrieb schonmal zu passen. Klappen zum Landen hatte ich nicht programmiert aber das Modell ließ sich obwohl es halt ziemlich schwer geworden war (selbst mit 3s 2200er >900g) und keinerlei Gegenwind herrschte den man zum landen hätte ausnutzen können sehr problemlos landen.
Danach dann mal flux den Akku gewechselt und dann war ich an der Reihe. Und ich muss sagen ich war sehr begeistert wie problemlos er sich fliegen ließ. Hat richtig Spaß gemacht, habe mich allerdings noch keine Eckigen Wenden und Abschwünge etc getraut, nur ein paar Platzrunden gedreht aber es wurde auch schon dunkler und Flieger sieht momentan von oben wie von unten noch absolut gleich aus, also für die Lageerkennung ist schon konzentration angesagt. Nachdem der Akku dann auf war bin ich auch zur Landung angeflogen und hatte schon mit dem schlimmsten gerechnet, aber auch für mich war es kein Problem den Flieger ohne Bremsklappen sauber auf unserer Graspiste zu landen... hat Lust gemacht auf mehr und endlich hat sich auch mal dieses Befriedigende Gefühl eingestellt was man hat wenn ein Eigenbau auch tatsächlich auf anhieb richtig gut fliegt!
Als nächstes wird dann der Antrieb wieder auf die gewohnten 4s bei 5,2² Cam Speed Prop umgestellt, da ist schonmal ein gutes Stück mehr Endgeschwindigkeit drin.
Werde aber zunächst dem Flieger nochmal mit dem Bügeleisen zuleibe rücken. Die Roten flächen werden noch weisse Markierungen/Verzierungen zur Lageerkennung erhalten ausserdem werde ich die Anlenkungen noch ein klein wenig nacharbeiten, da standen jetzt die schrauben noch ein wenig über usw. Und ich werde mir aus Glasfaser noch Servoabdeckungen laminieren um die Servoschächte (die momentan nur von Folie bedeckt sind) und QR-Anlenkung abzudecken.
Das einzige was mich am Flieger insgesamt noch etwas stört, was allerdings nur ein optischer Aspekt ist ist die Flächenform... diese Kantige Fläche wirkt für meine Augen wenig dynamisch, beim nächsten mal würde ich sie wohl so bauen dass sie zu den Randbögen hin mehr abgerundet ist von Nasenleisten zum Randbogen, dann würde der Flieger auch gleich noch um einiges schneller aussehen