Hey Kollegen!
Ich Nachdem sich beim aller ersten Versuch das Modell ohne vom Boden abzuheben auf den Kopf gelegt hat, habe ich es heute geschafft und meine ersten "Hüpfer" überstanden. Nun ist es so, dass ich leicht Throttle gegeben habe und das Ding den Drang nach oben bekam. Entsprechend habe ich langsam das Gas erhöht und plötzlich schoss der Okto auf 2-3m Höhe. Ein leicht schreckhaftes zurücknehmen (Gott sei Dank nicht zu starkes) des Schubes ließ die Kiste fast auf den Boden prallen, was aber wieder durch erneutem Schub verhindert werden konnte. Da auch noch der Nick vertauscht war, habe ich es bei dem Teil des Erstfluges sicherheitshalber gelassen... Auch scheint er zu driften. Leider kann ich mangels Erfahrung und Copter-Flieger im nahen Umkreis über diese Stärke keine klare Aussage treffen, ob es stark, normal oder gar gering ist.
Nun aber meine Fragen: Wie und was muss ich konfigurieren, damit der Throttle sanft zu bedienen ist? (Vorweg: Aktuell ist nur PC möglich; Geplant ist die GCS-Software über Android-Gerät über BT und 3DR) Also ich konnte ihn kaum auf einer Höhe halten. Geschweige war ein sanftes Landen möglich. Das Landen scheint mit den jetzigen Werten nicht möglich. Entweder habe ich minimale Steigleistung oder er fällt fast herunter... Gelevelt habe ich das Gerät zu Hause am PC (waagerecht, aber erstes OG - macht das was?)
Nochmal meine Konfiguration (falls wichtig):
- Oktokopter Frame Eigenbau (+ Variante)
- APM 2.0 mit Sonar MAX XL-EZ0 und aktuellster Arducopter 2.6 (Keine PID oder andere Werteänderung - außer Radio-Calib etc.!)
- Turnigy Plush 30 A mit Keda 20-22L Motoren bei 12x4,5"
- 2x 5000mAh 3s
- Abfluggewicht ca. 3 Kg
Ich bin gespannt auf die Eingebungen bzw. Tipps zur Konfiguration um vernünftig fliegen/schweben zu können.
VG Reddi
Ich Nachdem sich beim aller ersten Versuch das Modell ohne vom Boden abzuheben auf den Kopf gelegt hat, habe ich es heute geschafft und meine ersten "Hüpfer" überstanden. Nun ist es so, dass ich leicht Throttle gegeben habe und das Ding den Drang nach oben bekam. Entsprechend habe ich langsam das Gas erhöht und plötzlich schoss der Okto auf 2-3m Höhe. Ein leicht schreckhaftes zurücknehmen (Gott sei Dank nicht zu starkes) des Schubes ließ die Kiste fast auf den Boden prallen, was aber wieder durch erneutem Schub verhindert werden konnte. Da auch noch der Nick vertauscht war, habe ich es bei dem Teil des Erstfluges sicherheitshalber gelassen... Auch scheint er zu driften. Leider kann ich mangels Erfahrung und Copter-Flieger im nahen Umkreis über diese Stärke keine klare Aussage treffen, ob es stark, normal oder gar gering ist.
Nun aber meine Fragen: Wie und was muss ich konfigurieren, damit der Throttle sanft zu bedienen ist? (Vorweg: Aktuell ist nur PC möglich; Geplant ist die GCS-Software über Android-Gerät über BT und 3DR) Also ich konnte ihn kaum auf einer Höhe halten. Geschweige war ein sanftes Landen möglich. Das Landen scheint mit den jetzigen Werten nicht möglich. Entweder habe ich minimale Steigleistung oder er fällt fast herunter... Gelevelt habe ich das Gerät zu Hause am PC (waagerecht, aber erstes OG - macht das was?)
Nochmal meine Konfiguration (falls wichtig):
- Oktokopter Frame Eigenbau (+ Variante)
- APM 2.0 mit Sonar MAX XL-EZ0 und aktuellster Arducopter 2.6 (Keine PID oder andere Werteänderung - außer Radio-Calib etc.!)
- Turnigy Plush 30 A mit Keda 20-22L Motoren bei 12x4,5"
- 2x 5000mAh 3s
- Abfluggewicht ca. 3 Kg
Ich bin gespannt auf die Eingebungen bzw. Tipps zur Konfiguration um vernünftig fliegen/schweben zu können.
VG Reddi