So, jetzt nerv ich euch auch mal mit nem kleinen baubericht
Ziel wars einen kleinen wandfesten und stabielen indoor tricopter zu bauen.
als komponenten hatte ich noch von meinem ersten tri 3 dimond 1811 er motoren und 3 jamara 6a regler. eigentlich wollte ich einen älteren 35mhz empfänger nehmen .. hatt sich aber dann als zu störungs empfindlich herausgestellt.
mein wmc board ist so leicht wie möglich gebaut .. einfach der arduino und die WMP auf einem kleinen brettchen geklebt.
da die motoren orginal 1800KV haben, ich aber 4x3er propeller nehmen wollte, hab ich diese von orginal 23 windungen Y auf 16Y umgewickelt (KV jetzt rund gerechnet 2600).
das frame ist aus einfachem isolier styropor geschnitten.. wer einen heissen draht hat, kann das bestimmt viel schöner machen.. ich habs mit dem stake messer gemacht.
das ganze hab ich dann so gut es geht glatt geschliffen.
die stangen sind 4mm pvc u profiele, die motoren sind drauf geklebt und mit etwas draht fixiert.
um etwas anderst zu haben als sonst, hab ich die motoren als pusher montiert .. ob das was ändert weiss ich nicht :P
ist vllt. etwas günstiger da der luftstrahl nicht dorchs loch muss.
leider hatte ich hier den ausschlag des hinternen motors nicht groß genug ausgeschnitten .. das musste ich nacher noch nacharbeiten. die füsschen sind 2mm kolefaserstäbe.
wmc board und empfänger drauf .. und fliegt
macht zwar zimmlich krach da die motoren jetzt ja sehr hoch drehen .. fliegt aber sehr stabiel und ich finde das so eingepackte copter nochmal mehr wie ein ufo wirken
fehlt noch ein schöner deckel und vllt. was farbe .. mal sehn
werde morgen mal ein video machen ...
gruß
felix
Ziel wars einen kleinen wandfesten und stabielen indoor tricopter zu bauen.
als komponenten hatte ich noch von meinem ersten tri 3 dimond 1811 er motoren und 3 jamara 6a regler. eigentlich wollte ich einen älteren 35mhz empfänger nehmen .. hatt sich aber dann als zu störungs empfindlich herausgestellt.
mein wmc board ist so leicht wie möglich gebaut .. einfach der arduino und die WMP auf einem kleinen brettchen geklebt.
da die motoren orginal 1800KV haben, ich aber 4x3er propeller nehmen wollte, hab ich diese von orginal 23 windungen Y auf 16Y umgewickelt (KV jetzt rund gerechnet 2600).
das frame ist aus einfachem isolier styropor geschnitten.. wer einen heissen draht hat, kann das bestimmt viel schöner machen.. ich habs mit dem stake messer gemacht.
das ganze hab ich dann so gut es geht glatt geschliffen.
die stangen sind 4mm pvc u profiele, die motoren sind drauf geklebt und mit etwas draht fixiert.
um etwas anderst zu haben als sonst, hab ich die motoren als pusher montiert .. ob das was ändert weiss ich nicht :P
ist vllt. etwas günstiger da der luftstrahl nicht dorchs loch muss.
leider hatte ich hier den ausschlag des hinternen motors nicht groß genug ausgeschnitten .. das musste ich nacher noch nacharbeiten. die füsschen sind 2mm kolefaserstäbe.
wmc board und empfänger drauf .. und fliegt
macht zwar zimmlich krach da die motoren jetzt ja sehr hoch drehen .. fliegt aber sehr stabiel und ich finde das so eingepackte copter nochmal mehr wie ein ufo wirken
fehlt noch ein schöner deckel und vllt. was farbe .. mal sehn
werde morgen mal ein video machen ...
gruß
felix