Hallo
Leider habe ich ein Problem mit meinem Wookong M zwei Wochen war alles perfekt. Doch seit dem macht er nur Problem folgendes verhalten zeigt der Copter.
Ich schalte in an (auf GPS/ATTI ) nach kurzer Zeit alles Blau – also alles besten wenn ich dann starte ist erst auch alles in Ordnung sobald ich aber einen Steuerbefehl gebe und er nur einen Meter vom Startpunkt weg ist sind sofort alle Sats weg und er blinkt mit der Fehlermeldung :
Attit. Status schlecht genau das gleiche verhalten zeigt er auch im reinen Atti Modus.(erst alles bestens und dann weiß/weiß/gelb.
Der Copter hält auch die Höhe nicht mehr dann! Habe in mal Testweise auf Failsafe geschaltet da hat er meinen Kirschbaum Rasiert(jetzt habe ich einen Kratzer im GPS Modul :-(((
Das Problem habe ich jetzt seit einer Woche und bin echt am Ende was ich noch machen könnte.
Das habe ich bereits getestet :
Steuerung von der untere Platte auf die obere umgebaut (wegen eventuellen Störungen)
GPS mehrfach versetzt auch mit anderem Stab um noch höher zu kommen.
Natürlich alle Kabel geprüft.
Die Steuerung komplett auf einen anderen Copter umgebaut (Hexa)
Alle FPV Sachen entfernt
Gimbal abgebaut abgeschaltet
SEHR oft Kompass eingelernt und auch richtig bestätigt bekommen
In der Software alles Mögliche getestet.
Weiß jetzt leider nicht mehr was ich noch machen könnte ( Das Problem habe ich jetzt schon mehrere Tage liegt also nicht am Wetter)
Leider habe ich ein Problem mit meinem Wookong M zwei Wochen war alles perfekt. Doch seit dem macht er nur Problem folgendes verhalten zeigt der Copter.
Ich schalte in an (auf GPS/ATTI ) nach kurzer Zeit alles Blau – also alles besten wenn ich dann starte ist erst auch alles in Ordnung sobald ich aber einen Steuerbefehl gebe und er nur einen Meter vom Startpunkt weg ist sind sofort alle Sats weg und er blinkt mit der Fehlermeldung :
Attit. Status schlecht genau das gleiche verhalten zeigt er auch im reinen Atti Modus.(erst alles bestens und dann weiß/weiß/gelb.
Der Copter hält auch die Höhe nicht mehr dann! Habe in mal Testweise auf Failsafe geschaltet da hat er meinen Kirschbaum Rasiert(jetzt habe ich einen Kratzer im GPS Modul :-(((
Das Problem habe ich jetzt seit einer Woche und bin echt am Ende was ich noch machen könnte.
Das habe ich bereits getestet :
Steuerung von der untere Platte auf die obere umgebaut (wegen eventuellen Störungen)
GPS mehrfach versetzt auch mit anderem Stab um noch höher zu kommen.
Natürlich alle Kabel geprüft.
Die Steuerung komplett auf einen anderen Copter umgebaut (Hexa)
Alle FPV Sachen entfernt
Gimbal abgebaut abgeschaltet
SEHR oft Kompass eingelernt und auch richtig bestätigt bekommen
In der Software alles Mögliche getestet.
Weiß jetzt leider nicht mehr was ich noch machen könnte ( Das Problem habe ich jetzt schon mehrere Tage liegt also nicht am Wetter)