Ingo Seibert
Vereinsmitglied
Hallo zusammen,
zur Zeit fliege ich den Axi samt Regler quasi zum ausprobieren in meinem Elektron spazieren, gedacht ist der Antrieb eigentlich für meine Krick-Klemm L25D
Der Antrieb geht prima, fast 200g weniger Gewicht (Motor 100g, 10 statt 12 Zellen) und 1,5 Minuten mehr Motorlaufzeit bei gleicher Steigleistung. Also eigentlich alles tutti, wenn nicht der Regler öfter mal mit einer Fehlermeldung (tiit-tiit-tiit-tiit) aussteigen würde?!
Der Regler ist der Model-Motors 40e-3ph. Ich nutze kein BEC (Pluskabel natürlich isoliert), Regler bekommt genug Luft, Stromaufnahme ist auch im grünen Bereich (9,5"x6").
Das Szenario stellt sich wie folgt dar: Einschalten, Regler justieren, starten. Manchmal muß ich den Regler ein zweites Mal anschalten, weil der Motor sonst nicht anläuft. Hab den Regler per Schalter angesteuert, er war aber auch schon auf einem Schieber. Bei den ersten beiden Steigflügen geht meistens alles glatt, nur spätestens beim dritten mag mein Motor nicht mehr - im Landeanflug hört man dann schon die Fehlermeldung des Reglers. Einmal aus- und wieder einschalten, und alles geht wieder...!?
Wir haben schon Servolaufzeit vergrößert, den Weg reduziert und ähnliches, immer das Gleiche. Inzwischen habe ich den Eindruck, das der Regler bei der kleinsten Unebenheit im Sendesignal auf Störung geht. Aber so empfindlich kann das Teil doch nicht sein, oder?! Ach ja, ich nutze einen Graupner C16-Empfänger, Anlage ist die MC24, beides seit einigen Jahren ohne Probleme.
Wäre schön, wenn jemand einen Lösungsansatz liefern könnte.
Gruß,
[ 06. August 2002, 12:32: Beitrag editiert von: Ingo Seibert ]
zur Zeit fliege ich den Axi samt Regler quasi zum ausprobieren in meinem Elektron spazieren, gedacht ist der Antrieb eigentlich für meine Krick-Klemm L25D
Der Antrieb geht prima, fast 200g weniger Gewicht (Motor 100g, 10 statt 12 Zellen) und 1,5 Minuten mehr Motorlaufzeit bei gleicher Steigleistung. Also eigentlich alles tutti, wenn nicht der Regler öfter mal mit einer Fehlermeldung (tiit-tiit-tiit-tiit) aussteigen würde?!
Der Regler ist der Model-Motors 40e-3ph. Ich nutze kein BEC (Pluskabel natürlich isoliert), Regler bekommt genug Luft, Stromaufnahme ist auch im grünen Bereich (9,5"x6").
Das Szenario stellt sich wie folgt dar: Einschalten, Regler justieren, starten. Manchmal muß ich den Regler ein zweites Mal anschalten, weil der Motor sonst nicht anläuft. Hab den Regler per Schalter angesteuert, er war aber auch schon auf einem Schieber. Bei den ersten beiden Steigflügen geht meistens alles glatt, nur spätestens beim dritten mag mein Motor nicht mehr - im Landeanflug hört man dann schon die Fehlermeldung des Reglers. Einmal aus- und wieder einschalten, und alles geht wieder...!?
Wir haben schon Servolaufzeit vergrößert, den Weg reduziert und ähnliches, immer das Gleiche. Inzwischen habe ich den Eindruck, das der Regler bei der kleinsten Unebenheit im Sendesignal auf Störung geht. Aber so empfindlich kann das Teil doch nicht sein, oder?! Ach ja, ich nutze einen Graupner C16-Empfänger, Anlage ist die MC24, beides seit einigen Jahren ohne Probleme.
Wäre schön, wenn jemand einen Lösungsansatz liefern könnte.
Gruß,
[ 06. August 2002, 12:32: Beitrag editiert von: Ingo Seibert ]