xwbo
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Zusammenfassung einer langen Geschichte ...
Vor 2 Jahren übernahm ich von einem Bekannten eine C-ARC Extra zum fertig stellen.
Hintergrund war die mangelnde Zeit und Lust des Eigentümers die Maschine selber zu Ende zu bauen. Die ursprüngliche Ausstattung war neben einigen Futaba Digitalservos ein AXI 3530 18 und ein grosser Jeti Regler. Erste Berechnungen mit dem e-flight Calculator ergaben dass das Teil mit 10s fliegen können sollte. Zu erwarten waren Ströme um die 100A mit einem statischen Schub von 10 Kg.
Nach fast 2 Jahren war dann doch alles soweit eingebaut dass die ersten Rollversuche stattfinden konnten. Die sind dann sehr kurz ausgefallen denn der Regler ging in Flammen auf.
Ein Bekannter der schon sehr lange Erfahrung mit 'grossvolumigen' Elektro-Flugzeugen hatte riet mir auch noch einen anderen Motor einzubauen, und wie der Zufall will, hatte er so einen noch rumliegen.
Somit sind nun die Eingebauten Komponenten nachfolgende:
Servos: Futaba Digital für QR und HR, 2 x 9 Kg Analog für das Seitenruder.
Antrieb: Scorpion S5545 (150), Scorpion Commander 50V 130A, 10s 5000mAh LiPo
Propeller: 1. Flüge 27x13 nun 26x15 APC (E)
Stromversorgung: 5x1800 NiCd an Emcotec DPSI RV Mini 6
Beleuchtung: Eigenentwicklung eines Bekannten mit 8 LED, schaltbar über den Sender
Vor 2 Jahren übernahm ich von einem Bekannten eine C-ARC Extra zum fertig stellen.
Hintergrund war die mangelnde Zeit und Lust des Eigentümers die Maschine selber zu Ende zu bauen. Die ursprüngliche Ausstattung war neben einigen Futaba Digitalservos ein AXI 3530 18 und ein grosser Jeti Regler. Erste Berechnungen mit dem e-flight Calculator ergaben dass das Teil mit 10s fliegen können sollte. Zu erwarten waren Ströme um die 100A mit einem statischen Schub von 10 Kg.
Nach fast 2 Jahren war dann doch alles soweit eingebaut dass die ersten Rollversuche stattfinden konnten. Die sind dann sehr kurz ausgefallen denn der Regler ging in Flammen auf.
Ein Bekannter der schon sehr lange Erfahrung mit 'grossvolumigen' Elektro-Flugzeugen hatte riet mir auch noch einen anderen Motor einzubauen, und wie der Zufall will, hatte er so einen noch rumliegen.
Somit sind nun die Eingebauten Komponenten nachfolgende:
Servos: Futaba Digital für QR und HR, 2 x 9 Kg Analog für das Seitenruder.
Antrieb: Scorpion S5545 (150), Scorpion Commander 50V 130A, 10s 5000mAh LiPo
Propeller: 1. Flüge 27x13 nun 26x15 APC (E)
Stromversorgung: 5x1800 NiCd an Emcotec DPSI RV Mini 6
Beleuchtung: Eigenentwicklung eines Bekannten mit 8 LED, schaltbar über den Sender