Fliegt super stabil, Landung auf der Handfläche, eigenstabil ect. überall zu lesen.
Dann der postive Bericht in der "Rotor" auch voller Lob.
Nun meine Erfahrungen: Der Billiglader überlädt, bei 4,28 Volt habe ich abgebrochen und ihn an meiner Lipocard von Schulze geladen. Obwohl es die neuere Version mit dem Balanceranschluß ist habe ich beim Messen der Spannung keine Balancereingriffe feststellen können. Nun, evtl. kommen diese ja bei 4,3 Volt ? ;-)
Vor dem Erstflug erstmal die Mechanik dünn mit Silikonspray überzogen, dannach drehten die Motoren die Kunsstoffräder leichter und leiser durch.
Dann der Flug: Ja er fliegt, stabil ?, nö keineswegs. Ich benötige eine Fläche von mindestens 3x3 Meter und in der Höhe auch einen Meter. Das ganze immer mit Heck zu mir, also pures Kampfschweben! An einen Rundflug mit Nase in Richtung Piloten ist bei dem Rumgegurke nicht zu denken. Das Heck ist nicht einzustellen bzw. zu trimmen, entweder dreht er rechts- oder linksrum. Nur gerade stehen will er nie. Was mich wundert das der Heli beim Pitchaufreißen nur ein kleines Stück mit dem Heck ausbricht.
Mechanisch ist an dem Hubi alles OK natürlich auch absturzfrei, außerdem geht alles schön leicht, Störungen habe ich auch keine.
Ich vermute den Fehler evtl. in der 4in1-Box, zumindest die Gierzappelei scheint dort begründet. Das ich von der Stabilität der beiden Rotoren nichts merke äergert mich ziemlich. Hat jemand ein ähnliches Montagsmodell wie ich. Irgendwelche Tips?
Einstellversuche an den beiden Potis brachten auch nichts, beste Einstellung für den Gyro ist max.
Mein T-Rex fliegt unter vergleichbaren Bedingungen viel ruhiger und nicht so nervös. Ich benötige das halbe Zimmer zum Schweben habe auf allen vier Funktionen voll zu tun, das ist doch nicht normal!
Dann der postive Bericht in der "Rotor" auch voller Lob.
Nun meine Erfahrungen: Der Billiglader überlädt, bei 4,28 Volt habe ich abgebrochen und ihn an meiner Lipocard von Schulze geladen. Obwohl es die neuere Version mit dem Balanceranschluß ist habe ich beim Messen der Spannung keine Balancereingriffe feststellen können. Nun, evtl. kommen diese ja bei 4,3 Volt ? ;-)
Vor dem Erstflug erstmal die Mechanik dünn mit Silikonspray überzogen, dannach drehten die Motoren die Kunsstoffräder leichter und leiser durch.
Dann der Flug: Ja er fliegt, stabil ?, nö keineswegs. Ich benötige eine Fläche von mindestens 3x3 Meter und in der Höhe auch einen Meter. Das ganze immer mit Heck zu mir, also pures Kampfschweben! An einen Rundflug mit Nase in Richtung Piloten ist bei dem Rumgegurke nicht zu denken. Das Heck ist nicht einzustellen bzw. zu trimmen, entweder dreht er rechts- oder linksrum. Nur gerade stehen will er nie. Was mich wundert das der Heli beim Pitchaufreißen nur ein kleines Stück mit dem Heck ausbricht.
Mechanisch ist an dem Hubi alles OK natürlich auch absturzfrei, außerdem geht alles schön leicht, Störungen habe ich auch keine.
Ich vermute den Fehler evtl. in der 4in1-Box, zumindest die Gierzappelei scheint dort begründet. Das ich von der Stabilität der beiden Rotoren nichts merke äergert mich ziemlich. Hat jemand ein ähnliches Montagsmodell wie ich. Irgendwelche Tips?
Einstellversuche an den beiden Potis brachten auch nichts, beste Einstellung für den Gyro ist max.
Mein T-Rex fliegt unter vergleichbaren Bedingungen viel ruhiger und nicht so nervös. Ich benötige das halbe Zimmer zum Schweben habe auf allen vier Funktionen voll zu tun, das ist doch nicht normal!