- Einen FRSky am Futabasender zu betreiben ist nicht das Problem, er sollte aber dafür FASST unterstützen, und nicht DSM2 oder ACCST - das sind alles unterschiedliche Systeme.
- Zu dem Problem mit der Deaktivierung der Hot/Cold-Schaltung der Motoren sollte Warthox was sagen, der kennt sich besser aus und kann abschätzen wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, das es wirklich der Auslöser für den Crash war.
- Was das Aufschaukeln des Tri betrifft können es m.E. nicht nur Vibrationen sein, bei nem P-Wert von 1 hat man eigentlich keien nennenswerte Regelung, ergo kann sich nix aufschaukeln. Entweder ist das WMP ein Clon der ganz aus dem Raster fällt und auf dem Kopf montiert werden muß, oder das Ding hat nen Schuß weg. Am besten mal den Copter in der Hand halten, langsam Gas geben - nur soviel das die Motoren anlaufen. Das sollte er noch ohne Probleme mitmachen. Dann den Copter in der Hand kippen - wenn es zu einem aufschwingen komtm stimmt die Sensorik für die Achse nicht. Dann auch gleich mal beide Achsen ( Roll und Nick testen, ob es auf beiden vorkommt. Damit man weiß, wie herum das Teil zu drehen ist . Vor allem aber auf etwaige Löt-Rückstände wie feine Kügelchen prüfen, die evtl. irgendwo einen Feinschluß verursachen. Ist bei der Größe der Bauteile leider schon oft eine Ursache gewesen.