Hallo nun melde ich mich auch nochmal. Ich bin noch nach Angaben zu meinem Setup gefragt worden, die ich hier gerne einstelle.
Nachdem ich mit der Befestigung der Flächen nicht glücklich geworden bin, habe ich tatsächlich wie Ralf vorgeschlagen hatte, das Brettchen rausgerissen und alle Löcher verspachtelt. Neues Brettchen rein (war gar nicht einfach, da wegen des Servobrettes die Bewegungsfreiheit sehr eingeschränkt war), die Tragflächenlöcher mit Bohrmaschinenständer gebohrt und nun hält alles wie es soll.
Dann alles neu vermessen und dabei festgestellt, dass eine Fläche einen leichten Verzug hatte. Wahrscheinlich kam deshalb der Kurvenflug zustande.
Nach dessen Beseitigung fliegt er einwandfrei gerade.
Die letzten paar Tage habe ich nun bei ausgezeichnetem Wetter zum ausgiebigen Testen und Einfliegen genutzt.
Der Schwerpunkt ist tatsächlich nicht so leicht zu halten. Auch ich habe die alten 45g Standard-Servos raus und 16g-Servos so weit wie möglich nach vorne eingebaut.
Als Motor verwende ich einen AMAX GS2217 980kV (Größe 28x36mm) mit ca.70g. Dazu eine Aeronaut 10x6 Klappluftschraube. Damit geht das Teil senkrecht und in max. 30 Sek. ist man auf 100m. Der originale Sturz ist viel zu wenig, aber das läßt sich kaum durch unterlegen ausgleichen. Mit macht das nicht viel aus, den durch Nachdrücken während des Steigens bekommt man das schon in den Griff.
Der Motor zieht dabei etwa 15-16A bei Vollgas.
Als Akku habe ich einen 2200mAh Akku, mehr wegen des Gewichts, um den Schwerpunkt zu halten. Von der Kapazität würde ein 1500er auch ausreichen.
Ein leichterer Motor macht meiner Meinung nach keinen Sinn, wem es zu steil nach oben geht sollte mit der Luftschraube experimentieren.
Ich wurde noch nach den Ruderhörnern gefragt. Für das Höhenruder sind die Originalhörner sehr gut, da die Anlenkung perfekt geschützt ist.
Beim Seitenruder würde ich größere Hörner verwenden (so 20-25mm). Hier ist problematisch, dass man bei den Originalhörnern am Servo ganz innen einhängen muss, um einigermaßen in einen vernünftigen Ruderausschlagsbereich zu kommen. Dann mach sich aber das (minimale) Spiel bereits bemerkbar und die Rückstellgenauigkeit des Seitenrunder ist wirklich schlecht. Vielleicht baue ich das bei mir auch noch um.
Ruderausschläge habe ich bei 100% am Seitenruder 25mm und 10mm am Höhenruder mit 30% Expo. Ich habe aber für beide getrennt noch Dual Rate mit 80% und 60% programmiert und ich fliege meistens mit der 80% Einstellung für beide. 100% beim Höhenruder macht nicht wirklich Spaß, da hier das Modell gerade im Motorflug sehr zickig reagiert.
Noch ein Bild meines Rumpfausbaus:
Ganz unten ist der Regler, darüber das Akkubrett. Dieses hat einen Auschnitt für der Regler, der oberflächenbündig ist. Neben dem Akku ist dann noch der Drehzahlsensor, dahinter der Strom- und Spannungsensor und vor den Servos der OpenXSensor-Arduino mit dem Vario. Der Empfänger ist unter den Servos. Damit die Kabinenhaube draufgeht musste ich eine andere Befestigung verwenden. Das Aufschieben hat zuviel Platz benötigt.
Nun freue ich mich schon auf Ralfs Fortschritte. Ralf vielleicht kannst du uns ja deinen Antrieb auch nennen. Wundert mich, dass du mit dem Schwerpunkt so einfach hinkommst.
Grüße,
Thomas