... klasse Projekt!
Ich möchte nur ergänzend erwähnen (für denen ein Nachbau wichtig wäre), dass der KORA20-18 in einer
sogen. "gewürgten" Betriebsart läuf - also völlig atypisch und deshalb (wie jeder Motor) weit vom optimalen
Betriebspunkt (zu niedrige Spannung - zu hoch belastet) entfernt ist.
Klar funktioniert es "so" tadellos - keine Frage, nur wer optimieren möchte findet hier Potential!
In Zahlen bedeutet das ein Wirkungsgrad von unter 70% und nicht wie angenommen ca. 80%.
Demnach sollte der n100 Wert des Props korrigiert werden. Die Gleichungen hat Gerhard ja beispielhaft
aufgeführt!
Hier würde ein Innenläufer mit Getriebe erhebliche Vorteile bringen.
Das Getriebe sollte stabil an der Achse+Lagerung sein um die auftretenden Kräfte eines so riesigen Props zu bewältigen.
Hier noch mal ein Beispiel wie man 70g sparen kann mit einem Wirkungsgradplus von 15% im Bertriebspunkt.
Das wären mal so eben 6A weniger ... (-> kleinerer Akku - kleinerer Controller...? )
Der Kora im Verglich eines Getriebemotors. Interessant ist der Bereich zwischen 200W bis 500W.