Nach rund 30 Jahren hab ich meinen Chip wieder aus dem Regal hervorgeholt, etwas technisch überarbeitet und heute wieder seiner Bestimmung zugeführt ... und ich muss sagen er fliegt wirklich agil und man kann schönen Kunstflug damit machen.
Im Vorfeld bin ich über den thread hiergestolpert und will deshalb gerne meine Erfahrungen einstellen.
Als Veränderungen habe ich einen brushless Motor mit ca. 40mm Durchmesser eingebaut, der an einer 10x4" Latte etwa 14000rpm bringt. Akku ist ein Extron 3s 3500mAh. Der Vogel geht damit fast senkrecht nach oben.
Für die Querruder habe ich HS40 als Flächenservos verwendet, ein dünnes Kabel geht durch die original verbauten Bowdenzughülsen. Damit lässt sich auch eine QR-Landehilfe (s. 2tes Bild) realisieren. Die Originalanlenkung ist m.E. Murks.
Den Schwertpunkt laut Plan sollte man einhalten, das Stabilitätsmaß ist damit nicht besonders hoch. Für den stationären Rückenflug braucht man nur einen Hauch Tiefenruder.
Um auf den Schwerpunkt zu kommen habe ich den Akku eine Etage tiefer gelegt, dass er weit genug nach vorne kommt und brauchte immer noch 30g Blei im Rumpf.
Ruderausschläge sind alle viel zu groß, aber beim Kunstflug stört das ja erstmal nicht, man muss halt wissen, was man macht. Trudeln hab' ich heute noch nicht ausprobiert, dazu muss ich den Akku besser fixieren.
Also ein echtes Spaßteil, das wirklich schön an den Rudern hängt. Der Pilot fliegt übrigens, wie gute Kunstflugpiloten, beidhändig
Ich hoffe ich krieg das Teil hier eingestell, ist nämlich mein erster Post.