Hi Dirk,
Hallo Eddy,
alles was ich bisher geschrieben habe stimmt so, leider kein Aufkleber.
Ich glaube Dir schon, dass Du das genauso herausgefunden hast.
Wenn man aber weiß, wonach man suchen muss, findet man auch mehr oder anderes
Und genau da will ich mit Dir hin.
Statorlänge ist 7,5mm und 14 Magnete in der Glocke.
So geht es weiter.
Dürfte also ein 3530 mit 12N14P (12 Nuten, 14 Polen) sein.
Ich kann nur nicht genau sagen, ob 19 oder 20 Wind. aber Tendenz eher zu 20
Da bin ich noch nicht ganz einverstanden.
Du schriebst oben was von 3 Drähten parallel. Das wäre ein Gesamtquerschnitt von ~0,09mm² und somit für eine
Strombelastung von nur ca. 7 - 8A gut. Das ist für so einen Motor viel zu wenig. Sowas kann eher ca. >20A.
Ich tippe auf multifilar 6x0,18 - 6W (bei allem eine Wickel-, Zähl- und Messtoleranz einplanen...)
zB so ein Motor:
https://shop.hepf.com/Elektro-Motoren/Brushless-AL/D-Power-AL-3530-10-Brushless-Motor::13503.html
Hier steht zB auch die Statorgröße bei: 2808 (D28mm, H8mm):
https://www.xxl-modellbau.de/Aussenlaeufer-3530-14-Stator-2808-1100-U-Volt-Brushless-Motor-BC3530-1100kv
Jetzt kommt die Sache mit der Erfahrung um die Daten richtig zu lesen:
Die beiden Motoren sind ein 3530-10 = 5W(indungen pro Zahn) mit 1400kv
und ein 3530-14 = 7W(indungen pro Zahn) mit 1100kv.
Ein 3530-12 (6W) dürfte dann so 1250kv haben.
Und nie die chinesischen Wickeltoleranzen vergessen!
Ich denke schon , dass ein 3530 mit 1250kv der richtige Ersatz für Dein Problem ist.
Ich habe auch das Gefühl, dass der Stator nicht von der Rückwand abgeht, daher schwerer zu wickeln.
Eben. Und der Stator MUSS runter und allseitig zugänglich sein, sonst kann man nicht anständig wickeln.
Das geht auch. Wärme und spezielles Werkzeug helfen da. Die Statoren sind meist nur geklebt.
Letztens hatte ich einen mit zusätzlichem Stift. Da habe ich über 2 Stunden gebraucht, um den runter zu bekommen.
Der muss ja auch noch heile bleiben. Das bedeutet einfach Aufwand, den die wenigsten sehen (können).
Die Leistung des Motors muss auch nicht 1:1 sein, ist ein vertikal Motor zur Höhenregulierung unter Wasser für eine 30m Tauchdrohne, ist GPS-Sonar gesteuert und gibt halt so lange Gasimpulse, bis die Tiefe erreicht ist, oder die Lage gehalten wird, bzw. von mir übersteuert wird.
Angebracht ist ein kleiner 5 cm großer 5 Blatt Aluprop, wobei der meiste Widerstand von der Austrittspressung(Simmerring) der Motorachse gegenüber dem Wasser ausgeht.
Danke für die Mühe
Gruß Dirk
Keine Mühe, gern geschehen - wenn es hilft und Du was draus machst
CU Eddy