Hallo,
der Erstflug meines Nordpols war ein halbwegs kontrollierter Absturz. Ich hatte den Schwerpunkt viel zu weit hinten, keine Ahnung was ich da gemessen hatte
. Die, ich nenne sie jetzt einfach einmal so, Landung erfolgte ohne Sicht hinter der Hangkante. Dabei zeigte sich das Modell von seiner stabilen Seite. Es wurde lediglich ein Torsionsbolzen aus einer Fläche gezogen.
Danach lag der Norpol sehr lange ungeflogen im Keller. Entweder fehlte die Gelegenheit oder der Mut
. Silvester war es dann aber so weit, der Vogel musste in die Luft. Wir hatten sehr starken, böigen Wind als ein Kollege den Nordpol über die Hangkante schob. Nachdem ich einige Klicks Tiefe getrimmt hatte flog das Modell wie ich es mir gewünscht hatte. Die Landungen erfolgten, dank Butterfly, langsam und präzise. Einzig den Höhenruderausschlag habe ich vor dem zweiten Flug des Tages vergrößert.
Für die Anlenkungen habe ich die mitgelieferten Komponenten verwendet. Als Servos verwende ich für das V-Leitwerk ATLAS 09 AMD, für Wölb und Quer DES 428 BB MG. Akku ist ein Eneloop 2000mAh Würfel. Der Flitschenhaken ist im Nasenblei eingeharzt und bei Bedarf herausschraubbar.
Wäre nicht die, bereits im Thread thematisierte, Wurf-/Wackelpassung des Verbinders würde ich für den Nordpol eine klare Kaufempfehlung aussprechen.
Gruß Alex
Anhang anzeigen 1910007